Dari 6 Jam Menunggu Towing ke 8 Menit Emergency Start: Bagaimana Tambang Tembaga Indonesia Kurangi Downtime dengan DURST HypaStart X2500

Pukul 06:45 pagi. Pesan masuk dari area pit utama berbunyi, “Loader mogok. Tunggu towing berapa jam?” Situasi seperti ini terjadi hampir setiap minggu. Lokasi alat berat berada jauh dari workshop

Pukul 06:45 pagi. Pesan masuk dari area pit utama berbunyi, “Loader mogok. Tunggu towing berapa jam?”

Situasi seperti ini terjadi hampir setiap minggu. Lokasi alat berat berada jauh dari workshop utama. Jaraknya mencapai 5–15 kilometer dengan medan hauling road yang sulit.

Satu unit wheel loader berhenti bekerja berarti produksi ikut melambat. Operator menunggu. Material handling tertunda. Shift berikutnya ikut terdampak.

Masalah utama bukan hanya kerusakan baterai. Tantangan terbesar ada pada response time.

Ketika Downtime Menjadi Biaya Operasional Tersembunyi

Sebuah operasi tambang tembaga di Sulawesi mengalami 3–4 incident battery failure setiap bulan.

Unit yang paling sering terdampak meliputi:

  • Komatsu PC300
  • Volvo FH16
  • CAT 950

Semua menggunakan sistem 24V dengan kebutuhan amperage tinggi.

Sebelum perubahan strategi dilakukan, proses emergency response membutuhkan waktu sangat panjang.

Tahapan yang terjadi biasanya seperti berikut:

  • Operator melapor ke supervisor
  • Tim maintenance menyiapkan towing
  • Unit towing bergerak ke lokasi
  • Alat dipindahkan ke workshop
  • Teknisi melakukan pengecekan alternator dan baterai

Total downtime mencapai 6–8 jam per incident.

Biaya towing mencapai Rp 2,5–3,5 juta setiap kejadian. Angka itu belum termasuk production loss dan idle manpower.

Dalam satu bulan, biaya downtime dapat menembus puluhan juta rupiah.

Analisis Penyebab Masalah

Tim fleet management menemukan pola yang konsisten.

Sebagian besar unit sebenarnya tidak mengalami kerusakan besar. Banyak incident berasal dari baterai drop atau alternator yang tidak optimal.

Namun, karena lokasi kerja sangat jauh, seluruh proses recovery tetap membutuhkan towing.

Masalah kecil berubah menjadi operational bottleneck.

Tim kemudian mencari solusi yang lebih cepat dan fleksibel untuk kondisi lapangan.

Implementasi Jumper Aki Portabel di Area Tambang

Perusahaan akhirnya mengimplementasikan solusi jumper aki portabel berbasis capacitor technology.

Mereka memilih HypaStart X2500 untuk tiga lokasi kerja utama.

Perangkat ini mendukung sistem 12V dan 24V heavy duty.

Implementasi dilakukan dengan langkah sederhana:

  • Penempatan unit di area pit
  • Training operator selama 30 menit
  • SOP emergency battery start baru
  • Pemeriksaan charging rutin mingguan

Biaya maintenance hanya sekitar Rp 150 ribu per bulan.

Operator kini dapat melakukan emergency start langsung di lokasi kerja tanpa towing.

Hasil 30 Hari Pertama

Perubahan kecil ini menghasilkan dampak besar pada operasional.

Berikut perbandingan sebelum dan sesudah implementasi:

Tim maintenance juga melaporkan peningkatan efisiensi kerja harian.

Unit towing kini fokus pada breakdown besar. Tim workshop tidak lagi menangani emergency battery start sederhana.

Strategi Kecil dengan Dampak Besar

Fleet Manager proyek tersebut menyampaikan satu kesimpulan penting.

“Masalah kami bukan hanya baterai. Masalah kami adalah waktu.”

Dalam industri mining, setiap menit downtime memiliki nilai produksi yang besar.

Karena itu, strategi maintenance modern tidak selalu berarti investasi besar. Kadang, solusi tercepat datang dari equipment sederhana yang ditempatkan pada lokasi yang tepat.

Implementasi jumper aki portabel membuktikan bahwa emergency response dapat berubah dari hitungan jam menjadi hitungan menit.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai solusi emergency battery start mining, hubungi

Kembali ke atas